涂料噴涂系統(tǒng)調(diào)試過程中的問題及解決方案
發(fā)布時間:2023-06-27 18:45:23 作者:武漢南銳 瀏覽量:108
涂料噴涂系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試過程中,邊調(diào)試邊改進(jìn),主要遇到的問題及解決方案如下:
問題一:供料動力泵磨損
方案一:供料動力泵原設(shè)計為齒輪泵,齒輪泵的優(yōu)點是體積小,壓力平穩(wěn),維修更換方便,但齒輪、泵體和密封的耐磨性無法達(dá)到使用涂料的要求?,F(xiàn)已改用陶瓷柱塞泵,并新增了水冷、儲壓裝置、防泄漏水池及自動排水系統(tǒng),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性。
問題二:輥刷清理效果差
方案二:輥刷電機(jī)動力偏小,時常出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)等問題,導(dǎo)致鋼坯表面氧化皮清理不凈,影響了噴涂效果。改進(jìn)后功率由原3.5kW增大到5.5kW,長期運(yùn)行,一直較為平穩(wěn)。另外,原輥刷采用細(xì)鋼絲,在使用過程中碰到高溫坯會變形,影響清理效果,后改用鋼絲繩,不僅延長了使用壽命,而且還提升了清理效果。
問題三:防塵罩掉落
方案三:生產(chǎn)過程中,鋼坯在輥道上有時會偏離中心線運(yùn)行,撞擊側(cè)導(dǎo)板后造成防塵罩脫落。故將側(cè)導(dǎo)板本體增加了一喇叭口段,同時對防塵罩進(jìn)行了加固處理,至今未再出現(xiàn)掉落。
問題四、密封件泄漏
方案四:噴涂組合閥控制水、氣、料三路的開關(guān),使用頻率高,對密封的要求也高,設(shè)備投用初期,時常發(fā)生泄漏。現(xiàn)噴涂組合閥采用硬密封和密封圈相結(jié)合,當(dāng)密封圈損壞時,還有第二層硬密封保護(hù),再加上定期維護(hù),基本解決了密封泄漏問題。
問題五:涂料浪費(fèi)
方案五:由于涂料的特性,每塊鋼坯噴涂完成后必須清洗。清洗部分主要是連接噴涂組合閥和噴嘴的管路,原每條管路為平均長5m、管徑6mm的軟塑料管,高溫烘烤易變形爆裂,造成涂料泄漏,同時因管道長,一次清洗浪費(fèi)約4kg涂料。經(jīng)過改進(jìn),管路長度平均縮短到0.2m,減少浪費(fèi)達(dá)96%。材料由軟塑管改為內(nèi)徑為5mm的銅管,再也未發(fā)生過爆裂。
問題六:鋼坯在噴涂區(qū)域內(nèi)停留
方案六:由于生產(chǎn)線的上料輥道長度短,為了不影響上料節(jié)奏,無論板坯是否噴涂,都需要在該區(qū)域停留,極端情況下會停留數(shù)小時。這就導(dǎo)致了兩個問題:一是無需噴涂的高溫坯烘烤導(dǎo)致噴槍變形,輥刷電機(jī)時常燒壞;二是需要噴涂的板坯在區(qū)域內(nèi)停留,重新啟動噴涂時,易造成噴涂不均,嚴(yán)重時導(dǎo)致板坯在爐內(nèi)加熱不均,最終導(dǎo)致中間坯實測溫度曲線中有一V字型溫降,最大溫降達(dá)64℃,給軋線生產(chǎn)帶來新的問題。針對第一個問題,噴槍部分采取水冷循環(huán),輥刷電機(jī)采用隔熱處理即可得到解決。
對于第二個問題,通過延遲溢流閥關(guān)閉0.5s,即可將噴涂系統(tǒng)壓力維持在0.3MPa之內(nèi),從而保證涂層厚度的均勻性,實現(xiàn)完整噴涂和銜接,同時解決了因停留啟動瞬時涂料變厚而導(dǎo)致板坯在爐內(nèi)加熱時導(dǎo)熱性差的問題。圖3b為優(yōu)化控制邏輯后噴涂后中間坯實測溫度曲線,溫度波動為15~20℃。
以上就是涂料噴涂系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及對應(yīng)的解決方案。武漢南銳工程技術(shù)有限公司專注從事冶金鋼鐵企業(yè)的煉鋼煉鐵的機(jī)電一體化系統(tǒng)和成套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計、編程、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試及技術(shù)服務(wù),有任何問題可在線留言或撥打027-59715170.